为了突破产量瓶颈,07年总厂第三造作部对四楼粉针出产线进行了出产20ml模造瓶产品的技术刷新,使出产线实现多规格产品出产,其成效既提逾越产线的使用率,又充实了总厂产品结构,为总厂经营增长了新的经济增长点。
注射用头孢呋辛钠自投产以来,因受造于设备的能力,通常只能单机分装。通常情况放工产量只有约2.5万瓶,为了钻营产量的提升,突破产量瓶颈,我们组织了工程技术人员、机建工对设备与产品的相容性进行了论证,发现洗瓶速度慢,洗瓶质量不梦想的原因是由于20ml模造瓶的瓶身不但滑,瓶底不平坦而导致瓶与轨路的摩擦力增长继而出现上述问题。锁定原因后,我们通过沉新加工洗瓶机入口拨轮和翻瓶轨路(绞龙)、螺杆分装机的等分盘及其挡板、加工螺杆分装机进口轨路挡板、加工轧盖机的工作等分盘及其挡板、加工输送轨路90°转弯的挡板,经过一系列的刷新,使出产得以顺利进行。目前日分装产量大幅度增长到日产约4万瓶。